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让“微改造”成为激活生产效能的“金钥匙”,这家运营中心这样做!
发布时间:2025-09-15     作者:李健荣 马祎慧       来源:神木公司      分享到:

今年以来,神木公司曹家滩运营中心聚焦生产管理痛点,以“小发明、小设计、小建议”群众性技术创新活动为抓手,通过精准施策的技术改造推动生产经营提质增效,让“微改造”成为激活生产效能的“金钥匙”。图片1.png

生产痛点是什么?

作为沉淀池核心组件的斜管,在长期运行中逐渐暴露出性能短板:使用5年以上的传统斜管因水流冲刷和杂质附着,蜂窝结构破损率高达35%,堵塞问题频发。这直接导致沉淀池水流分布不均、浅层沉淀环境破坏,污水处理效率显著下降,出水悬浮物浓度超标,水质达标率仅为82%。为弥补处理能力不足,后续过滤系统每月需额外消耗自来水1200吨用于反冲洗,人工清理频次从每月1次增至每周2次,形成"低效率-高消耗"的恶性循环。

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聚焦问题如何做?

针对上述问题,项目团队创新实施“评估-选材-优化-调试”四步改造法。首先对原有斜管进行全面评估,确认整体更换需求;随后选用具备更强的抗老化与抗堵塞性能的食品级PP材质新型斜管;同时通过优化设计,将蜂窝孔径精准控制为50mm,并配置60°倾角与100mm层间距的科学结构,以提升沉淀效率;最终完成新型斜管的安装、系统调试及运行参数校准,确保新设备与沉淀池整体工艺深度匹配,为后续高效运行奠定基础。改造效果怎么样?

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改造效果怎么样?

改造后,各项指标全面优化。处理能力跃升,单日污水处理量从0.7吨提升至1.1吨,增幅达57.14%;水质全面达标,悬浮物去除率提升17%,出水SS浓度下降60%以上,水质达标率从82%升至100%;运营成本锐减,反冲洗自来水消耗从每月1200吨降至零,人工清理频次恢复至每月1次,年节约运营支出3.6万元,长期运维压力得到根本缓解。此次斜管改造项目以“小投入”实现“大提升”,不仅展现了基层团队的创新智慧,更构建了“发现问题-技术攻关-效益转化”的良性创新机制。(李健荣 马祎慧)

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