袁大滩选煤厂自运行以来,始终秉承着“改造提效,创新降本”的生产理念,围绕“稳产量、提产率、增效益”全年任务目标,持续不断优化生产流程,革新生产工艺,着力提升生产效益,使选煤系统的生产效率越来越高,生产水平不断提升。
改造升级设备,夯实运行基础
随着服务时间的不断延伸,选煤厂部分设备,故障频发等状况不断显现。面对困难,该厂不等不靠,统筹安排,科学谋划,在不影响正常矿井生产的情况下,对全厂的核心设备、生产工艺进行技改升级。
选煤厂原煤准备车间破碎机设备能力不足、可靠性差,严重影响系统正常生产。面对困境,选煤厂先后组织相关管理人员多次深入现场对准备车间二楼209破碎机周边空间环境做了详尽考察测量,制定改造方案。面对现场没有预埋基础且现场安装改造空间狭小的问题,选煤厂提前制定预案,破除墙体,割除溜槽,克服种种困难,抢工期、争进度,通过各方密切配合,协同作战,改造工程试车一次成功,赢得了矿、公司领导的充分肯定。
元旦假期当天,选煤厂机修班组克服工程量大、时间紧迫、场地狭小,夜间低温等诸多困难,按照技术措施及预案,昼夜连轴作业,顺利完成了浅槽刮板链条整体更换任务,为后续安全生产提供了有力保障。
完善洗选工艺,实现高效运营
面对煤炭市场的不确定性,选煤厂紧紧围绕高效运营的工作目标,找差距、补短板、求实效、抓落实。 为了不影响矿井整体生产计划,确保能优质、高效地完成技改任务,选煤厂认真思考,制定应对方案,早动手、早准备。
针对原煤煤质变化情况,灵活调整絮凝剂添加方式与用量,使煤泥与清水完全分离,加快了煤泥处理速度,突破产量提升“瓶颈”,并通过测算分析,利用现有的工艺设备,将原煤分级筛筛板筛缝扩大,提高设备的处理能力。针对原煤矸石泥化、硫分高等不稳定因素,制约洗选任务指标的顺利完成,该厂从原煤质量、工艺技术、设备等方面分析查找原因,通过改造脱泥筛脱泥效果,增设弧形筛配料管道,使粗精煤灰分、硫分大幅度降低,减少了介质消耗,提高了精煤产率。
优化技术革新,促进创新提效
如何优化系统和技术改造一直是该厂的重中之重。为此,选煤厂不等不靠、主动出击,以技术创新为依托,大力开展创新创效工作。
针对主洗脱介筛脱介能力不能满足生产需要,该厂集思广益,将原喷水管道喷嘴前后交错布置,增大喷水压力,并在喷水前增加一道挡皮,有效改善脱介效果,使介耗大幅降低。为进一步做好循环水系统的节能提效,将两台循环水泵的出水管路连通,实现由1台循环泵的能耗功率完成两台循环泵的输水能力,洗煤循环水输送系统能效有了显著提升。
在压滤系统手动操作过程中,岗位工需要使用对讲机反复与集控室沟通,工艺流程繁琐,效率低下,压滤机反吹风效果不好,煤饼脱落不彻底,不但影响工作效率,也增加了职工劳动强度。
选煤厂电气班制定应对方案,通过修改其PLC程序及线路改造,创新提出反吹系统革新方案,延长反吹风时间,并由之前的三次反吹风改成一次反吹风,经过一段时间试用,压滤效果明显改善。
原煤分级筛筛板筛缝更换,两台弧形筛增设相互配料管道……一台台关键设备技改升级不停歇;对主洗合介泵、煤泥泵等设备进行撤旧换新,煤泥水管路系统改造……一项项重点工程有序推进,全厂设备正常开机率不断提高,设备持续运行时间纪录不断被打破,为高产出、高效率提供了强有力的保障。
提质增效行动只有起点没有终点,袁大滩选煤厂将继续团结协作,共克时艰,为完成全年目标任务交出满意答卷。(孙二军)