今年以来,韩家湾选煤厂通过建章程、纳良策、解难题等举措,积极开展全员创新创效工作,针对现场实际情况,找准问题切入点,鼓励全体员工想办法、找“出路”,吹响了“全员创新”的冲锋号。
煤矸大块预警,不“添堵”
“集控室、集控室,外排矸石溜槽又堵了,赶紧停一下煤。”
“收到,这就停,出去系着安全带...”
原煤仓上岗位工老冯一个班也不知道要重复多少次这样的对话,近期生产原煤系统大块煤矸较多,如果大块煤矸落到106输送机上处理不及时,下部外排溜槽极容易堵塞,清掏时安全风险较高,员工劳动强度很大,停机疏通又影响矿井生产。
通过长期研究试验,该厂在106胶带输送机来料出口处自行设计安装多点检测大块预警装置,以固定横向龙门架桁梁居中位置均匀布置4个检测点,机械摆臂按照逻辑高—长—高—长,取四个不同位置的接近开关反馈信号,每两个摆角信号同时输入时,继电器开点动作使声光报警,提醒岗位工去处理大块,此装置反应灵敏可靠,声响、视觉效果明显,切实杜绝因大块堵塞溜槽的现象,提高了开机率,降低了员工的劳动强度。
闸板液压“假手”,显人性
班前会结束,老张显得很郁闷,原来他今天被安排检修原煤仓下给煤机,因为这的确是一个“体力活”。
该厂原煤仓下给煤机各仓口闸板一直是使用人工手轮控制,当日常检修给煤机时,需要工人手动关闭闸板,且容易出现阀门无法关闭、关闭不严的现象;而且人工操作手轮,费时费力,劳动强度极大,经常仅关闭阀门就让检修工出一身汗,严重耗费了本就薄弱的检修力量。
为了解决这一难题,切实改善大家作业环境,该厂认真研讨,最终决定给每台给煤机装上液压“假手”,变手动为自动,将两根液压油缸安装在闸板的两侧,找准位置固定焊接,用液压油管将油缸与小型液压站连接,以液压站驱动液压油缸,人性化控制,用于推拉闸板,彻底解决闸板不易开关的情况,减轻职工的劳动强度,提高劳动效率。
吊装声光警戒,“守”安全
“来!来!来!高建,你往外站!没看见灯闪么?”
此时的正在车间起吊筛板,负责操作的生产班长王飞喊道。不知道从什么时候起,每当车间有起吊作业时,总会伴随着“嘟..嘟..嘟..”的嗡名声在全厂房响起。
一直以来该厂检修时间短、人员少,一有停机时间大家都在分工作业、争分夺秒,很多时候都不能有专人全程配合监护,为了解决人员在起吊作业时不能顾及的问题,想到了一种声光警示方法,达到提醒警示的作用,于是起吊口声光警戒装置应运而生。通过在吊装口加工制作四边独立围栏,并在适当位置安装声光警示音响,以视觉和听觉提醒的方式,避免人员未知误入悬物下面,生命至上切实保障工作环境安全。此装置简单易行、制作方便,警戒效果好,受到了全厂员工的一致好评,大家都说:“小装置也帮着我们守安全。”(王蒙)