近日,选煤公司小庄选煤厂以“修旧利废”、“小改小革”为抓手,“金点子”频出,在实现“节能降耗”过程中取得实效。
废旧橡胶弹簧,“变废为宝”
7月初,机修班组在检修作业中,发现131原煤给煤机吊挂出现裂纹现象,对设备、员工存在安全隐患,且更换起来较困难。
为解决此难题,机修班组群策群力,革故创新,在原有给煤机吊挂下方加装一个三边300×300mm的支撑座,中部开一个孔洞,将一根M36×600mm的丝杠自上而下贯通,在最下端加装一根废旧橡胶弹簧,改造成为橡胶弹簧式吊挂。
橡胶弹簧式吊挂的使用,在生产运行中起到了良好的“减震”作用,降低了设备的损耗率,极大地节约了更换材料备件所需费用,且充分保障了员工的人身安全。
废旧条缝筛板,“回收再利用”
近日,翁在春接到“339振动筛检修作业平台钢板腐蚀严重需更换”的任务单,考虑到现有的检修作业平台材质均为花纹钢板,容易积水且使用寿命短,存在重大安全隐患。
在与技术攻关小组人员商议后,他们勇于创新,把原检修作业平台底板拆下,利用角钢焊接610×305mm骨架,将废旧不锈钢条缝筛板镶嵌入内,固定结实后刷上绿色防滑漆,搭建成新平台,以满足保安全、防积水、防腐蚀的要求。
该新检修作业平台一经推广,规避了原存在的重大安全隐患,解决了平台积水、底板易腐蚀问题,同时镶嵌式的设计简易美观,废旧条缝筛板重新利用,每年可节省更换各设备检修作业平台费用约10万元。
闲置液压装置,“物尽其用”
据了解,小庄选煤厂原煤中大颗粒矸石(>300mm)较多,刮板机刮煤棒经常被砸弯,更换下的刮煤棒使用千斤顶校正较为困难,且操作不当会有一定的安全风险。
为此,机修班、电气班齐抓共管,利用闲置的液压装置,通过两根高压油管连接氮气装置及60吨液压油缸,组装成校正刮煤棒液压机床。
闲置液压装置组成的液压机床,现场操作便捷、安全高效,避免了使用千斤顶校正的安全风险,实现了刮煤棒重复利用,大幅度的节省了刮煤棒消耗,年累计创造经济效益约32万元。
通过持续鼓励员工“修旧利废”、“小改小革”,用好修旧利废的“金点子”,促进安全生产的“金效益”,为公司降本增效工作做出了积极贡献。(张亮)